近年來,隨著商品混凝土被廣泛應用,混凝土企業也得到了迅猛發展,但從業人員的素質良莠不齊,一些混凝土企業對生產過程缺乏嚴格管理,導致產品質量出現問題,嚴重影響了建筑工程的質量,也給企業本身帶來了不可預估的損失,以下從外加劑超量而引發的質量問題通過幾個案例進行探討分析。
1、外加劑計量失控,混凝土出現異常情況
案例:
某工程在澆筑一層梁板柱C25混凝土,攪拌車到達工地卸料時,發現混凝土塌落度明顯過大且有離析現象,混凝土表面有黃色液體冒出,放入斗車中靜置20~30分鐘,出現貼底現象,表面泌水嚴重,且呈黃色。
原因分析:
在生產該批混凝土之前,操作人員就發現外加劑計量有異常,并及時通知機修工前來查看,經查問題出在傳感器上,于是更換了一個新的傳感器,但是未及時進行校秤。接班的操作人員在不知情的情況下,繼續生產,結果就導致了上述問題的出現。后經校秤,發現計量偏差超出一倍以上,導致外加劑嚴重超量。
處理:
將這部分異?,F象的幾車混凝土全部作報廢處理。
防止措施:
(1)加強攪拌站各部分的維修和保養,尤其注意計量部分的檢修,防止生產中某一部分失控,對于涉及計量方面的檢修或更換,尤其是秤體、秤體連接件以及傳感器的更換,必須重新校秤,正常后方可使用。
(2)攪拌站操作人員和試驗人員要增強工作責任心,不合格的產品或有異常狀態的混凝土決不可馬虎出廠。
(3)加強人員管理,完善交接班制度。
2、外加劑秤碟閥故障,造成外加劑滲漏而引起超量,導致混凝土質量問題
案例:
某市政橋梁工程在澆筑橋面鋪裝C40混凝土,當天早上6:00開始澆筑,共4車30方混凝土,9:30左右全部澆筑完畢。第2天早上,施工單位發現最后1車所澆筑的混凝土還沒有完全凝結,前3車很正常,且到第2天晚上才完全終凝,大大超出正常的凝結時間。
原因分析:
施工單位現場操作人員介紹,當時最后1車混凝土到工地坍落度較前3車明顯偏大,因沒有影響泵送和施工,也就沒有在意。攪拌站的技術人員根據現場情況結合澆筑時的情況,初步判斷是外加劑超量而引起的。后經仔細檢查,發現外加劑秤的蝶閥關閉不嚴,在生產過程中出現漏秤,因未及時發現,從而導致了外加劑超量。
處理:
通知施工單位加圍欄防護,防止踩踏,繼續加強養護,混凝土凝結時間雖然延緩,但不影響最終的使用質量。
防止措施:
(1)加強設備維護與保養,建立定期設備巡查制度。
(2)加強操作人員和質檢人員業務素質的培訓,增強相關人員的工作責任教育。
(3)要做到問題早發現早解決,避免不合格混凝土出廠。
3、緩凝型外加劑外摻法超量,導致混凝土出現異?,F象
案例:
某攪拌站夏季施工中由于工地停電近4小時,混凝土坍落度損失太大,攪拌站為增加坍落度而不增加水灰比,采用添加外加劑的辦法調節坍落度,但由于外加劑摻量過多,混凝土施工后12個小時不凝結。
原因分析:
夏季混凝土生產用的外加劑是一種帶有緩凝組分的復合型外加劑,如果一味采用摻外加劑來調整混凝土坍落度,必然將緩凝組分帶入混凝土中,致使緩凝組分超量,混凝土凝結時間大大加長。
處理:
通知施工單位延緩拆模時間并禁止上人踩踏,繼續加強養護?;炷聊Y時間雖然延緩,但不會影響混凝土的后期強度。
防止措施:
(1)出現坍落度損失過大時,攪拌站技術人員應分析原因,即使摻外加劑也要適量,坍落度的調整可根據具體情況適當摻加外加劑或補充少量水,不應由施工人員隨意加水,防止因水膠比增大而降低混凝土強度。
(2)可將難以調整以達到坍落度要求的混凝土降級到其他工地使用,實在無法使用的做報廢處理。
混凝土企業在生產過程中缺乏嚴格管理會引發一系列質量問題。為了解決這些問題,我們建議企業加強以下幾個方面的工作:一是加強原材料質量控制,確保使用符合要求的原材料;二是優化配合比設計,提高混凝土的性能;三是穩定生產工藝,確?;炷临|量的穩定性;四是加強設備維護和管理,確保生產設備的正常運行;五是嚴格質量檢測,防止不合格產品流入市場;六是加強員工培訓和教育,提高員工的技能水平和質量意識;七是加強安全管理,確保生產過程中的安全;八是充分考慮環境因素對混凝土質量的影響,提高混凝土的環境適應性。通過這些措施的實施,混凝土企業可以有效提高生產過程中的管理水平,保證混凝土質量的安全和穩定。
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